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    “千方百计降成本、控费用”

    来源:硕云科技教学 阅读:4

    “千方百计降成本、控费用”

    今年以来,技术质量部充分发挥该部职能作用,坚持以效益为中心,创新思维、开拓进取,大力开展系统优化、设备小改小革、技术升级、修旧利废等工作,千方百计降成本、控费用,推动各项工作再上新台阶,截至目前,该部设备维护、自主改造等节约费用20余万元。

    挑战“微创手术”设备抢修提速降本

    5月29日下午7点,张宣科技技术质量部钢后实验室副主任尹志强准备换下工作服下班,“叮铃铃……”一阵急促的铃声传来,尹志强停下了手中的动作,立即拿起了电话。“尹主任,拉伸试验机突发联机故障。”“我马上到!”

    10分钟后,尹志强带领维修人员第一时间到达了现场,维修员闫润峰迎了上来,“各处插头都检查过了,没有问题啊。”“顺着线路,再捋一遍。” 尹志强边说边顺着通讯线缆仔细查看起来。拉伸试验机主要用于钢材拉伸试验,是检测特钢产品屈服强度的最常用设备,每天要进行几十个批次的产品试验,一旦出现故障将对生产产生很大影响。

    “找到了!”经过全面细致地排查,尹志强终于在通讯线缆接头处发现了一个90°折角,剥开外皮一看,内部多股线芯断裂。“这是拉伸试验机专用线缆,从厂家采购到货最快也要三天,得耽误多少次生产试验啊!” 闫润峰犯了愁。

    尹志强灵光一闪,“闫哥,咱们不是有微型电烙铁嘛,你高精密仪器维修经验又丰富,敢挑战一下0.2mm金属丝的焊接吗?”他满怀期待地看向闫润峰。“这台‘微创手术’难度可不小,不过我可以试试!”面对挑战,闫润峰毫无惧色。

    小心翼翼地剥离内芯,用微型电烙铁一根一根焊接……经过一个小时紧张的“微创手术”,8根“细如牛毛”的金属丝陆续完成“接骨”,用绝缘胶布进行包扎后,尹志强示意操作人员重启设备。

    “联机测试正常!”“数据准确性测试正常!”操作人员兴奋不已。“这台‘微创手术’不仅以最快速度使设备恢复正常,还节省了采购费用1500元。”尹志强和闫润峰相视而笑。

    自学PLC编程 设备改造挖潜增效

    5月30日一大早,技术质量部铸坯低倍实验室里就热闹非凡,大家围在铣床四周,全都屏住了呼吸。“嗡……”伴随着机器的声音,一块165mm×165mm规格的铸坯低倍样品在铣床上自动铣磨三次后,刀头退到样品一侧。大家迅速聚拢过来,“样品表面平整光洁,完全满足酸洗要求。”实验室副主任李治国激动地宣布。“嘿,这回铣床可以自动调整高度了,没想到李主任还是编程高手呢!”实验室内顿时响起一片热烈的掌声。

    铸坯低倍实验室是电炉项目配套新建的实验室,新安装的铣床没有自动测量样品加工高度和刀头自动往返铣样功能,每次加工样品时,都需要按高度尺一点点调节样品在夹具中的位置,至少手动调整三四次才能完成一块样品加工,工作效率很低。随着特钢协同步伐的加快,每天加工的铸坯低倍样品至少10块,“这样的工作效率远远不能满足实际生产需要。”看着一地待加工的铸坯样品,李治国决心改变。

    向厂家工程师咨询后,得到的答复是必须安装测高组件。“安装组件要花十几万,现在全公司上下都在降成本、降费用,能自己想办法的就不花钱。”李治国坚定地说。他上网查找控制器操作系统介绍、电气安装说明、铣床调试文档等资料,发现现有的设备具备相对坐标系功能,只要通过编程设置,就可以根据刀头所在高度识别当前位置,并以此为基准,控制刀头自动加工。

    凭借上学时学过的一点PLC编程基础,李治国较起了真,每天晚上回家钻研编程知识,白天利用下班时间调试铣床,经过半个多月的苦心钻研,上千次设备调试,终于实现了铣床的自动测高铣样,同时节省自动测高组件安装费用11万元。(梁梦颖 贺红侠)

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